2025-12-26 11:58:42
近日,在位于陜西榆林的長慶油田天然氣試氣現場,曾經映紅夜空的“火炬”已消失不見,一套黃色撬裝設備與試氣井口無縫銜接,將原本要“付之一炬”的放噴氣經除砂、分離后直輸管網回收,全程無明火、無異味。

在傳統氣田開發中,試氣求產階段需放噴點火,燒掉的是資源,天然氣在火焰中化為烏有,日均浪費天然氣數萬立方米,同時伴隨著大量二氧化碳、氮氧化物排放,成為能源行業綠色轉型的痛點。
現在通過給新井連接撬裝回收處理設備,試氣階段不再點“火炬”實現了試氣回收,讓每一方天然氣“顆粒歸倉”。按照每口井平均“搶”回23萬立方米天然氣計算,截至目前,長慶試氣天然氣回收累計10.6億立方米,收獲的是效益和藍天。
問:10億立方米天然氣,究竟有多“重”?
我們打個比方,它意味著可以替代標準煤141萬噸,能滿足400萬戶居民一年的用氣量,同時,也意味著減少229萬噸二氧化碳排放,相當于為地球“叫?!苯?0萬輛小轎車全年尾氣排放。
由此可見,這是一場關乎效益與環保的嚴峻考驗。自2018年以來,長慶油田持續推動技術突破和管理創新,實現了“資源增產、低碳減排、安全可控”三重效益。

技術突破:長慶油田自主研發出集高低壓分離、除砂、計量、減壓于一體的橇裝回收裝置,形成“除砂—分離—減壓—計量”的完整工藝鏈,其核心的“模塊化設計、高低壓自適應調節”技術,使單井回收周期由15天縮短至8天,實現了從“排放末端”到“增產前端”的根本性轉變。
目前,長慶油田已率先在國內建成試氣天然氣全流程回收體系,累計回收氣井4428口。
管理創新:為實現“應收盡收”,長慶油田構建了一套全流程精密管控體系:前端“地面先行”,管網提前一年布局;中端“一體化運行”,“試氣+回收”同步作業;后端制度保障,出臺國內首部專項管理辦法,確立了6項行業標準。多管齊下,新井試氣回收率從初期的不足6%提升至目前的55%。
從一口井的試氣回收,到整個氣田的綠色轉型,長慶油田的探索遠不止于技術本身,更深刻融入國家能源安全大局。試氣回收的每一方天然氣,都將匯入到保障國家能源安全的“底氣”之中,成為冬季保供背后堅實的力量。
氣田的“火炬”成為了歷史,長慶氣田不僅為國家產出了更多“爭氣糧”,更在源頭上捂緊了“碳口袋”。
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